三、案例分析問答題
26、背景資料
某煤礦設(shè)計生產(chǎn)能力1.20Mt/a,2004年11月投產(chǎn),2008年礦井核定生產(chǎn)能力為1.80Mt/a。該礦為高瓦斯礦井,有沖擊地壓危險,水文地質(zhì)類型復(fù)雜,最大涌水量為2000m3/h,采用雙回路供電。井田內(nèi)有8號煤層和10號煤層兩個可采煤層,均為自燃煤層,平均厚度為6.68m。
目前有8號煤層4采區(qū)和10號煤層5采區(qū)兩個生產(chǎn)采區(qū),采區(qū)上山兩翼布置走向長壁綜采工作面,8號煤層布置8402綜采工作面,10號煤層布置一個備用綜采工作面。
2020年10月15日,該煤礦邀請專家組進行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)預(yù)驗收。專家組在檢查中發(fā)現(xiàn):該煤礦共配備生產(chǎn)、掘進、通風(fēng)、機電4名副總工程師;1月生產(chǎn)原煤15.2×10?t,2月生產(chǎn)原煤17.5×10?t;進風(fēng)大巷有1盞照明燈失爆;8402綜采工作面生產(chǎn)班安排了51名職工作業(yè),有1臺電氣開關(guān)失爆;8號煤層4采區(qū)東翼有2個煤巷掘進面和1個半煤巖巷掘進面同時掘進;主排水泵房的工作水泵額定工作能力為2500m3/h;水災(zāi)專項應(yīng)急預(yù)案包括事故風(fēng)險分析、應(yīng)急指揮機構(gòu)、處置程序和注意事項4部分內(nèi)容。
該煤礦針對專家檢查發(fā)現(xiàn)的問題,礦長口頭指定了整改責(zé)任人,但沒有開展實際整改工作,最終導(dǎo)致該礦未通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)驗收。
根據(jù)以上場景,回答下列問題:
1.補充該礦水災(zāi)專項應(yīng)急預(yù)案缺少的2項內(nèi)容。
2.根據(jù)《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》,指出該礦存在的重大事故隱患。
3.根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法(試行)》,辨識該礦8402綜采工作面的重大安全風(fēng)險。
1.該礦水災(zāi)專項應(yīng)急預(yù)案缺少應(yīng)急指揮機構(gòu)的職責(zé)和處置措施2項內(nèi)容。
2.該礦存在的重大事故隱患有:
(1)水文地質(zhì)類型復(fù)雜但未配備防治水副總工程師。
(2)2月生產(chǎn)原煤超過核定生產(chǎn)能力。
(3)8402綜采工作面超限員作業(yè),生產(chǎn)班安排了51名職工作業(yè)。
(4)8402綜采工作面有1臺電氣開關(guān)失爆。
(5)8號煤層4采區(qū)東翼有2個煤巷掘進面和1個半煤巖巷掘進面在同時掘進。
3.《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法(試行)》規(guī)定,重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng),露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識評估。該礦8402綜采工作面的重大安全風(fēng)險有:火災(zāi)、水災(zāi)、瓦斯爆炸和沖擊地壓。
27、背景資料
某煤礦開采4號煤層,核定年生產(chǎn)能力為3Mt。該礦有主斜井、副斜井、回風(fēng)立井3個井筒,采用中央邊界式通風(fēng)。副斜井主進風(fēng),回風(fēng)立井回風(fēng),地面建有永久瓦斯抽放系統(tǒng)。綜采工作面采用U型通風(fēng),上隅角附近設(shè)置木板隔墻引導(dǎo)風(fēng)流稀釋沖淡瓦斯,該工作面采取了噴霧降塵措施,未進行煤層注水。掘進工作面采用局部通風(fēng)機壓入式通風(fēng),選用FBDNo6.3/2×30局部通風(fēng)機,配套柔性風(fēng)筒。備用采煤工作面進風(fēng)巷內(nèi)設(shè)置調(diào)節(jié)風(fēng)門進行風(fēng)量調(diào)節(jié)。采區(qū)進風(fēng)上山和回風(fēng)上山之間的聯(lián)絡(luò)巷內(nèi)按要求砌筑永久性擋風(fēng)墻隔斷風(fēng)流。相鄰采煤工作面之間設(shè)置了隔爆水棚。
礦井煤層瓦斯含量為12.9m3/t,礦井絕對瓦斯涌出量為90.1m3/min,相對瓦斯涌出量為55.5m3/t,綜采工作面絕對瓦斯涌出量為59.3m3/min,掘進工作面絕對瓦斯涌出量為3.8m3/min。礦井采取抽采措施后,綜采工作面風(fēng)排瓦斯量為18.5m3/min,工作面瓦斯涌出不均衡備用風(fēng)量系數(shù)按1.2考慮;綜采工作面平均采高2.4m,最大控頂距6.2m,最小控頂距5.6m,綜采工作面有效通風(fēng)斷面面積按70%考慮;綜采工作面同時最多作業(yè)人數(shù)為25人。綜采工作面上隅角一氧化碳濃度為0.0012%。
根據(jù)2017年3月礦井通風(fēng)阻力測定報告,礦井通風(fēng)路線長度為12000m,較投產(chǎn)初期增加4000m;礦井有5處巷道失修,變形嚴重,斷面減小;1處有嚴重積水。測定結(jié)果顯示:礦井自然風(fēng)壓為353Pa,總進風(fēng)量為10476m3/min,總回風(fēng)量為10671m3/min,總阻力為2660Pa,副斜井風(fēng)速為6.9m/s,采區(qū)回風(fēng)石門風(fēng)速為6.4m/s,總回風(fēng)巷風(fēng)速為7.8m/s.回風(fēng)立井風(fēng)速為10.6m/s。礦井風(fēng)量大且過于集中。根據(jù)礦井通風(fēng)阻力測定報告反映出的問題,礦領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成相關(guān)部門制定整改方案,對通風(fēng)系統(tǒng)進行優(yōu)化改造。
根據(jù)以上場景,回答下列問題:
1.判斷該礦井瓦斯等級,并列出該等級的判定標(biāo)準(zhǔn)。
2.根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》,列出該礦井副斜井、采區(qū)回風(fēng)石門、總回風(fēng)巷、回風(fēng)立井的最高允許風(fēng)速,并指出風(fēng)速超限的井巷。
3.列出該礦井構(gòu)筑的通風(fēng)設(shè)施。
4.根據(jù)風(fēng)排瓦斯量和作業(yè)人數(shù)分別計算綜采工作面的配風(fēng)量,按照風(fēng)速進行驗算并給出結(jié)論。
1.該礦井瓦斯等級為高瓦斯礦井。高瓦斯礦井等級的判定標(biāo)準(zhǔn)為具備下列條件之一即為高瓦斯礦井:
(1)礦井相對瓦斯涌出量大于10m3/t。
(2)礦井絕對瓦斯涌出量大于40m3/min。
(3)礦井任一掘進工作面絕對瓦斯涌出量大于3m3/min。
(4)礦井任一采煤工作面絕對瓦斯涌出量大于5m3/min。
2.副斜井最高允許風(fēng)速8m/s,采區(qū)回風(fēng)石門最高允許風(fēng)速6m/s,總回風(fēng)巷最高允許風(fēng)速8m/s,回風(fēng)立井最高允許風(fēng)速15m/s。風(fēng)速超限的井巷為采區(qū)回風(fēng)石門。
3.該礦井構(gòu)筑的通風(fēng)設(shè)施有:永久性擋風(fēng)墻、木板隔墻、調(diào)節(jié)風(fēng)門、防爆蓋、風(fēng)硐。
4.(1)綜采工作面的配風(fēng)量:
按瓦斯涌出量為100×18.5×1.2=2220(m3/min)=37(m3/s)。
按人數(shù)計算為4×25=100(m3/min)≈1.7(m3/s)。
取兩者最大值為37m3/s。
(2)按風(fēng)速(綜采工作面最低風(fēng)速0.25m/s,最高風(fēng)速4.0m/s)進行驗算:
最小風(fēng)速為60×0.25×6.2×2.4×70%≈156(m3/min)≈2.6(m3/s)。
最大風(fēng)速為60×4.0×5.6×2.4×70%≈2258(m3/min)≈37.6(m3/s)。
2.6m3/s<37m3/s<37.6m3/s,符合風(fēng)速要求。
28、背景資料
某煤礦屬于水文地質(zhì)類型復(fù)雜的礦井,設(shè)計生產(chǎn)能力為1.5Mt/a。該礦只有13號煤層一個可采煤層,平均厚度7m,埋深240~385m,傾角0°~5°,屬于全區(qū)穩(wěn)定可采煤層。該煤層上部巖層有含水層,無沖擊地壓傾向性。
2017年4月1日,礦井開始沿井田邊界施工13201回風(fēng)順槽掘進工作面,巷道沿底板掘進,寬4.8m,高3.8m。經(jīng)調(diào)查鄰近礦井為已經(jīng)廢棄的封閉老窯,開采圖紙等資料不詳。該礦制定了探放水措施,但在生產(chǎn)過程中并未嚴格按規(guī)定進行探放水作業(yè)。
4月28日19時30分,當(dāng)班工人在13201工作面回風(fēng)順槽掘進工作面作業(yè)時,發(fā)現(xiàn)迎頭附近出現(xiàn)霧氣,煤幫出現(xiàn)淋水且淋水量不斷增大,局部出現(xiàn)掉渣、片幫等現(xiàn)象。20時05分,該礦生產(chǎn)技術(shù)部副部長到該工作面巡查,但未作任何安排便自行離開。當(dāng)班工人繼續(xù)進行掘進作業(yè)。21時40分,13201工作面回風(fēng)順槽掘進工作面迎頭發(fā)生透水事故。
21時45分,當(dāng)班瓦檢員第二次巡檢行至該巷道口時,聽到異常響聲,看到風(fēng)筒擺動、巷道底板積水不斷增加,馬上向礦調(diào)度室匯報。礦調(diào)度員立即通知井下所有人員升井,同時向礦領(lǐng)導(dǎo)進行了匯報。經(jīng)統(tǒng)計,當(dāng)班井下作業(yè)人員158人,緊急升井153人,事故共造成5人死亡。
事故調(diào)查發(fā)現(xiàn):
①安全管理比較混亂。
②防治水技術(shù)管理僅由一名機電專業(yè)的助理工程師負責(zé)。
③除掘進迎頭附近區(qū)域外,13201工作面回風(fēng)順槽與鄰近礦井采空區(qū)之間的煤柱寬度為21~25m。
④13201回風(fēng)順槽鄰近礦井采空區(qū)積水量達425600m3,水頭壓力達0.4MPa。
⑤13號煤的抗拉強度為0.3MPa。
根據(jù)事故調(diào)查結(jié)論,政府相關(guān)部門要求該礦深刻吸取教訓(xùn),嚴格遵循煤礦防治水工作原則,按照《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦防治水細則》相關(guān)規(guī)定,對存在問題或隱患進行整改。
[注]防隔水煤(巖)柱計算公式L=0.5KM(3p/KP)1/2,式中:L一煤柱留設(shè)的寬度,m;K一安全系數(shù),一般取2~5,本題取5;M一煤層的厚度或者采高,m;p一實際水頭值,MPa;Kp一煤的抗拉強度,MPa。
根據(jù)以上場景,回答下列問題:
1.列出煤礦防治水工作應(yīng)堅持的“十六字”原則。
2.簡述13201工作面回風(fēng)順槽探放水鉆孔布置應(yīng)考慮的參數(shù)。
3.指出13201工作面回風(fēng)順槽防治老空積水應(yīng)監(jiān)測的內(nèi)容。
4.判斷13201工作面回風(fēng)順槽與鄰近礦井采空區(qū)之間21~25m的煤柱是否安全,并計算說明。
5.提出防治13201工作面透水事故應(yīng)采取的措施。
1.煤礦防治水工作應(yīng)堅持的“十六字”原則:預(yù)測預(yù)報、有疑必探、先探后掘、先治后采。
2.13201工作面回風(fēng)順槽探放水鉆孔布置應(yīng)考慮的參數(shù)有:超前距、幫距、鉆孔密度、允許掘進距離。
3.13201工作面回風(fēng)順槽防治老空積水應(yīng)監(jiān)測的內(nèi)容有:水量、水壓、水溫、水質(zhì)、有害氣體、煤柱、排水設(shè)施狀況等。
4.煤柱寬度1=0.5KM(3P/Kp)1/2=0.5×5×7×(3×0.4/0.3)1/2=35(m)煤柱寬度應(yīng)不小于35m,因此13201工作面回風(fēng)順槽與鄰近礦井采空區(qū)之間21~25m的煤柱不安全。
5.防治13201工作面透水事故應(yīng)采取的措施:
(1)健全防治水機構(gòu)和防治水制度。
(2)配備專業(yè)技術(shù)人員、專門探放水作業(yè)隊伍、專項探放水設(shè)備。
(3)采用勘探放水技術(shù),建立可靠的排水系統(tǒng)。
(4)留設(shè)安全的防隔水煤柱。
(5)加強巷道支護。
(6)監(jiān)測有毒有害氣體,發(fā)現(xiàn)情況及時撤出人員。